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中國鋼鐵企業(yè)網(wǎng)首鋼礦業(yè)訊(記者齊瑞普 通訊員鄭建鋒)杏山鐵礦掘進技術創(chuàng)新工作室設備管理攻關小組,以生產(chǎn)經(jīng)濟運行為目標,以保設備穩(wěn)定運行、降低備件成本費用為重點,積極開展281臺車鑿巖機機頭技術研究與攻關,取得很好效果。
杏山鐵礦開拓作業(yè)區(qū)281臺車鑿巖機機頭長期受水腐蝕,內(nèi)壁穴蝕較為嚴重,導致水封磨損較快,起不到密封作用,并且易引起水從鑿巖機內(nèi)部進入到液壓系統(tǒng)中,造成液壓油乳化,對液壓系統(tǒng)產(chǎn)生較大的影響。況且鑿巖機機頭價格昂貴,每個機頭58000余元。為確保設備安全穩(wěn)定運行和備件消耗費用不超支,該礦掘進技術創(chuàng)新工作室設備管理攻關小組動腦筋、想辦法,積極開展備件技術研究與攻關。經(jīng)深入研究攻關,攻關小組采取【唐山燕鑫工貿(mào)有限責任公司】生產(chǎn)的“藍燕牌”免預熱、免熱處理特種焊條對機頭內(nèi)壁腐蝕嚴重的部位進行補焊后拋光、打磨的辦法,使密封部位的內(nèi)徑和光滑度達到要求。經(jīng)過在4號臺車試驗使用,效果良好,機頭修復后可繼續(xù)使用,節(jié)約成本上萬元。